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擠出機(jī)擠TPE材料有氣泡?
- 時間:2025-07-11 10:16:50
- 來源:立恩實業(yè)
- 作者:TPE
在TPE(熱塑性彈性體)材料加工領(lǐng)域摸爬滾打多年,我見過太多同行被擠出機(jī)生產(chǎn)時的氣泡問題困擾。氣泡看似是個小麻煩,卻可能讓產(chǎn)品直接報廢,影響生產(chǎn)效率和成本。今天,我就結(jié)合自己的實戰(zhàn)經(jīng)驗,從原料、工藝、設(shè)備三個大方向,把擠出TPE材料時產(chǎn)生氣泡的原因和解決辦法,掰開了揉碎了講清楚。

一、原料問題:氣泡的“源頭活水”
1. 原料含水率超標(biāo)
TPE材料對水分極其敏感,尤其是以SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)為基材的TPE。當(dāng)原料含水率超過0.1%時,在擠出機(jī)的高溫(通常180-220℃)作用下,水分會迅速汽化形成水蒸氣。這些水蒸氣被包裹在熔融的TPE中,冷卻后就變成了肉眼可見的氣泡。
案例:去年有家做玩具的工廠,用同一批原料生產(chǎn)了兩批產(chǎn)品,第一批沒問題,第二批卻全是氣泡。檢查后發(fā)現(xiàn),第二批原料在倉庫里受潮了,含水率從0.08%升到了0.15%。經(jīng)過80℃烘干4小時后,氣泡問題徹底解決。
解決方案:
烘干處理:使用除濕干燥機(jī),將溫度設(shè)為80-90℃,時間4-6小時(具體時間根據(jù)原料厚度調(diào)整)。
儲存管理:原料袋要密封,放在干燥通風(fēng)的倉庫,避免直接接觸地面和墻壁。
快速檢測:用簡易水分測試儀(成本約500元)隨時抽檢,含水率超過0.1%必須烘干。

2. 原料配方不匹配——“水土不服”的典型表現(xiàn)
TPE的配方設(shè)計直接影響其加工性能。如果配方中增塑劑(如白油)添加過多,或者基材與增塑劑的相容性差,在擠出過程中,增塑劑可能會析出,形成微小氣泡。此外,配方中如果使用了低沸點(diǎn)的助劑(如某些潤滑劑),在高溫下?lián)]發(fā)也會產(chǎn)生氣泡。
案例:某汽車密封條廠家,為了降低成本,在TPE配方中增加了10%的白油,結(jié)果擠出時氣泡不斷。后來調(diào)整配方,將白油比例降回5%,并改用高沸點(diǎn)潤滑劑,問題迎刃而解。
解決方案:
優(yōu)化配方:與供應(yīng)商溝通,選擇相容性好的增塑劑和助劑,避免低沸點(diǎn)成分。
小試驗證:大規(guī)模生產(chǎn)前,先做小批量試產(chǎn),觀察氣泡情況。
數(shù)據(jù)記錄:建立配方-工藝-氣泡的對應(yīng)關(guān)系表,方便后續(xù)排查。
3. 原料批次差異——“同牌不同命”的無奈
即使同一牌號的TPE,不同批次之間也可能存在分子量分布、添加劑含量等微小差異。這些差異在常規(guī)檢測中可能不明顯,但在擠出過程中,卻可能導(dǎo)致熔體粘度、流動性變化,進(jìn)而引發(fā)氣泡。
案例:某電子線材廠,用同一供應(yīng)商的TPE生產(chǎn)了兩批線材,第一批光滑無氣泡,第二批卻布滿小孔。檢查后發(fā)現(xiàn),第二批原料的熔體流動速率(MFR)比第一批高了0.5g/10min(標(biāo)準(zhǔn)范圍1.0-2.0g/10min),導(dǎo)致熔體在模頭處壓力不足,氣體無法及時排出。
解決方案:
嚴(yán)格質(zhì)檢:對每批原料檢測MFR、硬度、拉伸強(qiáng)度等關(guān)鍵指標(biāo),確保在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
混合使用:如果批次差異不大,可以將新老批次原料按一定比例混合使用,減少波動。
供應(yīng)商管理:與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議,明確批次差異的控制標(biāo)準(zhǔn)。
二、工藝問題:氣泡的“催化劑”
1. 擠出溫度過高——“過熱”的代價
TPE的擠出溫度通??刂圃?80-220℃,如果溫度過高(超過230℃),材料會發(fā)生熱降解,產(chǎn)生低分子量揮發(fā)物(如單體、小分子鏈段)。這些揮發(fā)物在熔體中形成氣泡,且隨著溫度升高,氣泡數(shù)量和大小都會增加。
案例:某包裝膜廠家,為了追求生產(chǎn)速度,將擠出溫度從200℃提高到230℃,結(jié)果膜表面出現(xiàn)大量針孔狀氣泡。降低溫度到210℃后,氣泡消失,但生產(chǎn)速度略有下降。
解決方案:
分段控溫:將擠出機(jī)分為加熱區(qū)、壓縮區(qū)、計量區(qū)、模頭區(qū),每個區(qū)溫度梯度控制在10-15℃。
溫度監(jiān)控:使用紅外測溫儀實時監(jiān)測模頭溫度,避免局部過熱。
工藝優(yōu)化:通過DOE(實驗設(shè)計)方法,找到溫度與生產(chǎn)速度的最佳平衡點(diǎn)。
2. 螺桿轉(zhuǎn)速過快——“急功近利”的陷阱
螺桿轉(zhuǎn)速直接影響熔體的剪切速率和停留時間。如果轉(zhuǎn)速過快(超過100rpm),熔體在擠出機(jī)內(nèi)的停留時間過短,氣體來不及排出就被包裹在材料中。此外,高剪切還會導(dǎo)致材料局部過熱,加劇氣泡產(chǎn)生。
案例:某管材廠家,將螺桿轉(zhuǎn)速從60rpm提高到120rpm后,管材內(nèi)壁出現(xiàn)連續(xù)氣泡。降低轉(zhuǎn)速到80rpm,并延長排氣段長度后,問題解決。
解決方案:
轉(zhuǎn)速匹配:根據(jù)材料特性和產(chǎn)品規(guī)格,選擇合適的螺桿轉(zhuǎn)速(通常40-80rpm)。
排氣設(shè)計:在擠出機(jī)上增加排氣段,或使用真空排氣裝置,幫助氣體排出。
停機(jī)處理:長時間停機(jī)后重新啟動時,先低速排料,待熔體均勻后再提速。

3. 冷卻不均勻——“冷熱不均”的后果
TPE擠出后需要快速冷卻定型,如果冷卻水槽溫度過高(超過40℃),或冷卻水流量不足,材料表面會先冷卻,內(nèi)部氣體無法排出,形成氣泡。此外,冷卻水槽長度不夠,也會導(dǎo)致材料未完全冷卻就被收卷,后續(xù)氣泡逐漸顯現(xiàn)。
案例:某鞋材廠家,夏季生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)鞋底表面有氣泡,冬季卻正常。檢查后發(fā)現(xiàn),夏季冷卻水槽溫度因環(huán)境溫度升高到了45℃,而冬季只有25℃。將冷卻水槽溫度控制在30℃以下后,氣泡問題消失。
解決方案:
水溫控制:使用冷水機(jī)將冷卻水溫度穩(wěn)定在20-30℃。
水流均勻:確保冷卻水槽內(nèi)水流循環(huán)順暢,避免局部死角。
水槽長度:根據(jù)產(chǎn)品厚度調(diào)整水槽長度,通常為產(chǎn)品直徑的10-15倍。
三、設(shè)備問題:氣泡的“硬件隱患”
1. 螺桿磨損嚴(yán)重——“老當(dāng)益壯”的誤區(qū)
螺桿是擠出機(jī)的核心部件,長期使用后,螺桿表面會磨損,導(dǎo)致螺槽深度變淺、螺棱寬度增加。這會降低螺桿的輸送能力和剪切效率,使熔體在擠出機(jī)內(nèi)停留時間過長,氣體無法及時排出,形成氣泡。
案例:某密封條廠家,使用5年的擠出機(jī)生產(chǎn)時氣泡頻發(fā)。檢查發(fā)現(xiàn)螺桿表面磨損嚴(yán)重,螺槽深度從標(biāo)準(zhǔn)2mm降至1.5mm。更換新螺桿后,氣泡問題徹底解決。
解決方案:
定期檢修:每6-12個月檢查螺桿磨損情況,必要時進(jìn)行修復(fù)或更換。
材質(zhì)選擇:選擇高耐磨合金(如38CrMoAlA)制造螺桿,延長使用壽命。
操作規(guī)范:避免長時間空轉(zhuǎn)或超負(fù)荷運(yùn)行,減少螺桿磨損。
2. 模頭設(shè)計不合理——“先天不足”的硬傷
模頭是擠出機(jī)的“出口”,其設(shè)計直接影響熔體的流動和氣體的排出。如果模頭流道設(shè)計不合理(如死角、狹窄處),熔體在通過時會產(chǎn)生渦流,氣體被包裹其中無法排出,形成氣泡。此外,模頭溫度不均勻也會導(dǎo)致局部熔體粘度差異,引發(fā)氣泡。
案例:某電纜廠,新購的擠出機(jī)生產(chǎn)時電纜表面有氣泡。檢查發(fā)現(xiàn)模頭流道存在一個90°拐角,熔體在此處產(chǎn)生渦流。修改模頭設(shè)計,將拐角改為圓弧過渡后,氣泡消失。
解決方案:
模頭選型:根據(jù)產(chǎn)品形狀選擇合適的模頭類型(如衣架模頭、螺旋模頭)。
流道優(yōu)化:使用CFD(計算流體動力學(xué))軟件模擬熔體流動,優(yōu)化流道設(shè)計。
溫度控制:在模頭上安裝多個加熱圈,確保溫度均勻性±2℃以內(nèi)。
3. 真空系統(tǒng)故障——“關(guān)鍵時刻掉鏈子”
對于需要真空排氣的擠出機(jī),真空系統(tǒng)的穩(wěn)定性直接影響氣泡排出效果。如果真空泵故障、真空管路漏氣或真空度不足(低于-0.08MPa),氣體無法被有效抽出,會在材料中殘留形成氣泡。
案例:某管材廠家,生產(chǎn)時管材內(nèi)壁有氣泡,檢查發(fā)現(xiàn)真空泵電機(jī)損壞,真空度只能達(dá)到-0.05MPa。更換真空泵后,真空度恢復(fù)至-0.09MPa,氣泡問題解決。
解決方案:
定期維護(hù):每3個月檢查真空泵油位、濾芯和密封件,及時更換損壞部件。
真空度監(jiān)測:在真空管路上安裝真空表,實時監(jiān)測真空度,確保在-0.08MPa以上。
管路密封:使用金屬軟管連接真空泵和擠出機(jī),避免橡膠管老化漏氣。

四、氣泡問題的綜合排查流程
面對擠出TPE材料時的氣泡問題,建議按照以下步驟排查:
| 步驟 | 檢查內(nèi)容 | 判斷標(biāo)準(zhǔn) | 解決方案 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原料含水率 | ≤0.1% | 烘干處理 |
| 2 | 原料配方 | 增塑劑/助劑相容性 | 優(yōu)化配方 |
| 3 | 原料批次 | MFR、硬度等指標(biāo) | 嚴(yán)格質(zhì)檢 |
| 4 | 擠出溫度 | 各區(qū)溫度梯度 | 分段控溫 |
| 5 | 螺桿轉(zhuǎn)速 | 40-80rpm | 轉(zhuǎn)速匹配 |
| 6 | 冷卻水槽 | 水溫20-30℃,水流均勻 | 水溫控制 |
| 7 | 螺桿磨損 | 螺槽深度、螺棱寬度 | 定期檢修 |
| 8 | 模頭設(shè)計 | 流道無死角、溫度均勻 | 流道優(yōu)化 |
| 9 | 真空系統(tǒng) | 真空度≥-0.08MPa | 定期維護(hù) |
五、相關(guān)問答
Q1:TPE材料擠出時氣泡集中在產(chǎn)品一端,可能是什么原因?
A:這種情況通常是排氣不暢導(dǎo)致的。檢查模頭排氣孔是否堵塞,或真空系統(tǒng)是否故障。如果是管材,可能是牽引速度與擠出速度不匹配,導(dǎo)致熔體在模頭處堆積,氣體被包裹。
Q2:烘干后的TPE原料仍然有氣泡,怎么辦?
A:可能是烘干不徹底或原料本身有問題。嘗試延長烘干時間至6-8小時,或提高烘干溫度至90-100℃。如果仍無效,需檢查原料配方或更換供應(yīng)商。
Q3:氣泡只在產(chǎn)品表面出現(xiàn),內(nèi)部正常,是什么原因?
A:表面氣泡通常與冷卻有關(guān)。檢查冷卻水槽溫度是否過高(>40℃),或冷卻水流量不足。此外,模頭溫度過高也可能導(dǎo)致材料表面先冷卻,內(nèi)部氣體無法排出。
Q4:如何快速判斷氣泡是原料問題還是工藝問題?
A:可以做一個簡單實驗:用同一批原料,在不同設(shè)備或不同工藝參數(shù)下生產(chǎn)。如果其他設(shè)備/工藝無氣泡,說明是原設(shè)備/工藝問題;如果均有氣泡,則可能是原料問題。
擠出TPE材料時的氣泡問題,看似復(fù)雜,但只要從原料、工藝、設(shè)備三個方向系統(tǒng)排查,就能找到根源。希望今天的分享能幫你少走彎路,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量!如果你有更具體的問題,歡迎在評論區(qū)留言,我會一一解答。


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